1.主要研究内容:
选煤厂原先的压滤机操作工艺,入料时间设定只能靠压滤机司机根据经验(滤液水大小、煤饼干湿程度)来设定入料时间,因压滤机司机经验不同、操作习惯存在差异以及煤质情况变化较大等实际情况,导致压滤机工效较低,情况严重时会导致煤泥水恶化影响洗煤生产。
考虑到压滤司机是通过滤液水量判断入料时间,我们通过检测滤液水槽的低水位来判断压滤机的入料情况,实现滤液水位控制入料时间的功能,从而控制入料泵,达到自动控制、提高工作效率的目的。
2.采用的技术方法及措施:
使用液位继电器检测压滤机滤液水槽的低水位,当压滤机开启入料泵后,滤液水槽的水位降低到低水位时,入料泵自动停止入料,进入下一道工序,从而使压滤机完成自动循环工作。
3.主要技术指标:
液位继电器是通过电检测液位,通过反复试验,在滤液水槽设置好合适的低液位,实现自动控制。
4.关键技术及创新点:
通过液位检测判断压滤机的入料情况,实现压滤机自动控制。打破传统观念,抛弃人工设定入料时间控制压滤机入料,利用压滤机入料时的滤液水相应变化的特性,检测滤液水槽的液位,实现自动控制压滤机入料时间的目的。
5.实施地点:
压滤厂房.
6.实际效果
目前通过使用,运行良好,完全实现了压滤机的自动控制,达到了预期的目的和期望。改造后压滤机根据滤液水量自动设定入料时间,每月节省电费,减少滤布损耗,减少9台入料泵维修费用,降低岗位工及机修工劳动强度,社会效益巨大。此项技术可推广至所有压滤机。